晋能控股装备制造集团煤炭加工利用分公司严格管控“空中输煤管廊”生产运行情况,通过合理优化煤仓仓位、调整运输时间,强化皮带设备巡检,及时更换皮带机头机尾清带器,以“运煤不见煤”的方式实现每天4000多吨的末精煤从寺河二号井选煤厂快速传输至华昱化工企业,每天减少公路运输130多车,确保洁净输煤工程稳定长效。该图为寺河二号井选煤厂至华昱的亚洲最长“空中输煤管廊”,全长8.4公里。
今年以来,晋能控股装备制造集团煤炭加工利用分公司按照效益优先、应洗尽洗原则,把优化煤炭洗选产业人员、设备、技术等资源配置,作为提升企业整体运行质量和效率效益发展路径,不断加快洗选系统转型升级步伐,在技术开发改造、科技项目攻关等方面多点发力,科学提升洗选产率,全力推动洗选系统提质增效,为企业高质量发展点燃“新引擎”。
挖掘创效潜能,提升生产效率。煤炭加工利用分公司把全年820万吨的洗末煤量作为关键指标任务,积极部署,提前谋划,充分挖掘自身潜能,积极优化改造生产系统,确保完成洗末煤量任务。针对赵庄选煤厂二期洗末煤生产能力偏低、弛张筛脱粉效果差、运行故障率高、重介系统不稳定等系统性问题,主动加强现场科技攻关,系统研究分析原因,通过在弛张筛筛前设计制作水冲溜槽、更换合适尺寸筛网脱粉、调整溜槽角度等系列创新技术措施,从根本上解决入洗煤量、脱泥脱介、介质回收、煤泥水循环等问题,洗末煤产出量由原来140t/h提升至现在的213t/h,系统的洗选能力显著提高,综合创效每年可达2.6亿元。
实施技术攻关,优化工艺流程。煤炭加工利用分公司锚定专业化管理方向,坚持“吃干榨净”洗选理念,进一步优化浮选项目改造,实现了煤泥尾矿再分选的应用,精煤产率得到有效提高,为企业效益增长再出“利剑”。长平选煤厂针对浮选系统入料浓度偏低、浮选精煤水分偏高、制约精煤回收提升困难的问题,积极调整生产工艺模式,通过综合调整入洗末煤插板角度、在用旋流器数量、浮选精煤压滤机参数等情况,浮选精煤水分和商品煤水分得到有效控制。截至8月底,赵庄、长平选煤厂累计浮选末精煤40余万吨,实现了提质增效的目的。
提质增效是煤炭洗选的立身之本。煤炭加工利用分公司坚守主业、加压奋进,围绕洗选系统能力提升、创新创效、生产组织等洗选提质增效战略发展方向,系统性推进管理,洗选加工专业化、自动化、精细化程度得到不断攀升,原煤入洗率、综合回收率、产品合格率实现新的突破,为集团公司创造了实实在在的效益,开创了煤炭洗选加工事业跨越式发展新局面。
下一步,晋能控股装备制造集团煤炭加工利用分公司将立足主责主业,紧扣“安全、效益、效率”三大核心,积极推进洗选系统改造,不断优化洗选工艺,全面促进洗选能力提升,确保洗选战线在市场竞争中赢得“先手棋”,以只争朝夕的干事创业劲头,奋力谱写洗选事业内涵式高质量发展新篇章。(宋铭铭)